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年度车身检验班组工作总结
在部门领导的正确带领下,我以服从领导 认真学习 扎实工作的准则,认真完成了领导安排的各项工作任务。同时,自身的素质和业务能力也得到了锻炼和提高,现将一年来的工作情况及今后努力地方向汇报如下。一 质量指标
总的来说,合格率在我们和车间的共同努力下稳健上升,已能达到92%左右,但距车身合格率93%的目标值还有一段距离。
二 质量门影响FTQ及PPH的主要质量问题及控制成果
其中除了最影响指标的A类错漏装问题,B类C类这些批量的质量问题也不容忽视。毕竟,A类的质量问题发生的频率较低,B类C类易频发的批量的质量问题才是影响指标的主要因素。例如;前栏板左右间隙不均,前围与前格栅焊点毛刺等。这些问题在某一时段,对质量指标的影响很大,且控制难度稍大,例如;焊接操作不当,或是焊枪枪头炸枪,还是焊接位置不正确。在我们的认真观察和检验下,发现前格栅的毛刺就是由于焊接位置不正确导致的。后经过焊点位置调整得以解决。仅此一项,在当时就提高了合格率0.1%左右。这只是冰山一角,诸如此类问题很多,如;后上铰链焊点偏移,顶盖右前角搭接不齐,左右侧围内板翻边等,当然,这些问题在我们的努力下都得到了有效地控制,提升了整车的焊接质量。
三 后道工序反馈及audit评审的质量问题及控制成果
后道工序反馈及audit评审出的问题,从某一个角度说就是我们工作的漏洞,所以我们对此很重视并积极配合。从而使我们的工作做得更完整,更精细,以提高整车的质量。后道工序反馈的典型问题主要有;C23背门开启干涉,油箱门打胶质量差,以及最近的右侧B柱铜焊的打磨质量。这些都是严重影响整车的质量问题,我们在控制过程中也是非常谨慎细致,例如;C23背门的问题反馈回来以后,及时与车间进行沟通,并在检验过程中做到严格按标准执行,检验频次100%,就是这样一台一台的严格要求,问题才得以控制,这类问题很多,在处理多了以后,有了一些心得体会:发现问题及时响应,及时解决,按标准执行,基本所有的问题都能得以解决,audit评审中的问题亦是如此,例如:中门左上角外闪导致漏雨,我们也是做到及时响应,及时解决,下现场,按标准执行,最后得以解决,通过认真的工作和在工作中的学习,我们有了一套自己的解决问题和应对突发问题的模式:及时响应,及时解决,按标准执行,按情况调整检验频次,这应该也算是我们的一个小小成果。
四 班组管理的成果
目前工厂处于搬迁规划阶段,员工的思想状态难免有些波动,诸如;对待工作消极 懒散,以及担心没有安置岗位的情况时有发生。作为班长,有义务维持班组团结稳定,通过和员工进行交流沟通 引导,使员工认清现状,积极工作,保证在岗一天,干好一天,有工作热情,思想稳定,班组团结。
看板管理方面,我们虚心学习、积极改进。整理看板保证文件表格齐全且去除多余的表格,在换标期间,及时更新,保证了看板精简整齐且充实。管理中对看板划分区域,专人专项,保证看板填写,更新及时。在现场管理上,严格按照5S5定标准,不断改进。例如:对文件柜实施分区定放,检具指定位置摆放,及时维护。正是如此,我们获得了标杆班组的殊荣,并能够持续保持。
五 班组管理的成果和不足之处
班组管理方面,我一直严于律己,以身作则,工作中不怕苦,不怕累,坚持原则,为员工树立榜样,在日常工作中,培养员工积极性及主动发现问题的能力,灌输要有职业道德,要把工作做细,要按标准执行的思想,在检验中,分类问题,把握重点,注重工作效率。员工在工作中也能及时响应,恪尽职守。在生活中大家也能团结互助。诸多的质量问题的,无论是错漏装或是批量的B类C类问题能够得以迅速妥善的解决,正是得益于这样一个团结融洽,有职业道德和较强业务能力的团队。当然,管理中也有一些不足之处,诸如;员工个人业务能力有短板,新员工的执行能力不强等。不过我想,随着我们不断努力的工作态度和高昂的工作激情,这些问题都会在不远的将来得以解决。
最后,在下一年度我们将继续保持高标准,严要求的工作原则,在整车的质量控制上“不吃老本,再树新功”争取让整车的质量更精细,更可靠。让我们一起为了把福田汽车打造成中国第一个世界级品牌而奋斗。
2011年11月24日 耿勇
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